二维码
中国土木工程学会燃气分会会刊

浅谈LNG加气站BOG回收方案及经济性比较

发布时间:2015-12-20 查看次数:1599

低温贮罐与低温槽车内的LNG的有一定的日蒸发率,这部分蒸发气体(温度较低)简称BOG 闪蒸汽(BoilOff Gas),使贮罐气相空间的压力升高。为保证贮罐的安全及装卸车的需要,在设计中设置了贮罐安全减压阀(可根据贮罐储存期间压力自动排除BOG),产生的BOG气体通过放空阀至EAG加热器加热后放空,或通过BOG加热器进入BOG储罐储存利用。

一、BOG形成的来源

BOG形成后会逐渐增加储罐内的气体压力,当其气体压力积累到一定时(安全阀设定值)会冲开储罐安全阀,把多余压力的天然气排放到大气中,以求缓解储罐内部压力,避免爆炸险情。

LNG加注站BOG的形成大多来自于三个方面:一是LNG储罐本身与环境漏热形成BOG,二是LNG槽车卸车和LNG车辆加注时低温泵运行时部分机械能转化为热能产生的BOG,三是加气站通过回收车载LNG气瓶内的BOG。

二、BOG自然放散的经济损失与危害

大量BOG天然气的放散不仅造成巨大的经济损失(60立方米储罐可日回收200余标方,按每标方4元成本核算,一年损失近30万元),还形成了二氧化碳(CO2)温室效应20倍以上的环保危害;另一方面是,当BOG在冲开安全阀排放时,形成巨大噪音,造成较严重的噪声污染。

三、BOG产生后的处理方式及经济比较

1.BOG处理方式

因LNG储气设备漏热及各种操作引起BOG的产生。为了安全生产BOG量达到一定量后必须采取措施将其处理。从能量利用和安全的角度分析,主要有以下几种处理方式:

(1)将BOG 气体沿回气管路返回LNG 储罐进行液化,既可达到预冷潜液泵泵池的目的,又可回收小部分BOG 气体和对储罐进行压力调节,(LNG设备默认操作流程,没有实际意义,最终导致超压放空,经济性与(5)基本相同)。

(2)将生成的BOG 气体通过再液化装置液化成LNG 输出。

(3)将生成的BOG 气体直接气化后经调压计量输入城市管网。

(4)将生成的BOG气体通过压缩充入CNG储气瓶组(只有L-CNG加气站可用)。

(5)通过站内放空管道放空掉。

2.BOG 回收方式

1)再液化工艺

再液化工艺是指将需要液化的BOG 作制冷剂,采用单级压缩,单级膨胀加节流的制冷方法,使BOG 达到液化的目的。当系统压力达到设计的控制值时,BOG 再液化装置自动启动,把系统内多余的BOG 液化一部分,使系统内的温度和压力下降,当系统压力降低到要求值时,再液化装置自动停机。储罐中的BOG 经过换热器回收冷量后进入压缩机,高压高温的天然气先经过空冷器冷却,然后再换热器中进一步被冷却而液化,之后节流到低压后进行气液分离,分离气体返回换热器复热到常温后回到压缩机,分离出的液体一部分由LNG 加气站的LNG 低温泵抽回LNG 储罐,另外一部分则进入换热器提供冷量后回到压缩机形成循环。

2) 直接气化调压后外输工艺

直接气化后外输工艺是指LNG 储罐的BOG 气体通过EAG 加热器气化后经稳压到城市燃气管网输气压力后,再经计量进入城市燃气管网。经过EAG 加热器后增加调压计量橇,对放空的气体进行调压、计量后输送至城市管网。

3)L-CNG加气站将BOG压缩成CNG销售

采用单级压缩,使BOG 达到转换成CNG的目的。当系统压力达到设计的控制值时,BOG 压缩装置自动启动,把系统内多余的BOG压缩成CNG并将其输送至CNG系统储存、销售,当系统压力降低到要求值时,BOG压缩装置自动停机。

3. BOG 回收经济效果分析

本文中再液化设备采用国产小型橇装BOG 再液化装置进行分析,小型橇装BOG 再液化装置含压缩机、空冷器、换热器及气液分离器及配套管线等,前期投资约65 万元;直接气化后外输工艺设备采用国内常规规格进行分析,直接气化外输工艺设备主要包括BOG 加热器1 台,流量计1 台,调压器1 台,配套阀门及管线若干,前期投资约10 万元;L-CNG加气站BOG转换CNG装置国内目前未完全成熟(尤其是小型压缩机),但已有部分厂家已提出撬装设备,前期投资约15万元。

下面以某LNG 汽车加气站为例,按每年73吨(日均200立方米)BOG 气体进行计算,详细经济效果分析见下表:

注:其他费用均忽略不计,年节约损失是相对于放空损失而言,20年折旧计算。

由上表可以看出,再液化工艺和供城市燃气的年销售利润均为负值,是因为BOG气体回收主要考虑减少损失。由于再液化工艺前期投资和耗电费用高,其他维护运营费用也比较高,虽然年销售收入可达10.95 万元,但综合考虑各项费用后,按20年使用年限计算,则相对于放空而言每年可节约损失12.73 万元。直接气化后外输工艺前期投资和运营费用小,无需电消耗,但因其城市燃气管网输气价格比LNG 进气价格低,相对于放空而言其主要损失为销售差价损失,按20年使用年限计算,考虑前期投资和运行费用后,每年可相对节约投资25.29万元。BOG转换CNG方案最为可行,不但没有亏损反而创造8.47万元净利润(相对)显而易见,LNG加注站建设时首选考虑LNG/L-CNG合建站,其次LNG加气站选址时尽量能带起周边居民用气(未气化乡镇或乡镇点对点项目等)项目,最后才是BOG再液化工艺来减少LNG放散损失。

4. 结论

通过对汽车加气站BOG 气体来源、回收工艺及经济效果进行分析、比较,得出以下结论:

1. 再液化工艺能耗和前期投资都很高,且设备占地面积大,但分离后的液体进入LNG 储罐,减少放散气量,环境影响小,且对城网建设没有要求。适用于环境要求极高,但附近没有城市燃气管网和燃气需求的LNG 站场。

2. 直接气化调压后外输工艺前期投资小,后期运行能耗低,设备占地面积较小,对环境的影响较小,适用于站外有城市配套燃气管网,且燃气管网运行压力为中压的LNG 站场。一般城网燃气售价低于LNG 进气价格,但相对于BOG 气体放空来说经济效果还是比较可观,每年可节约约25万元左右,是值得推荐的一种BOG 回收工艺。

3. BOG转换CNG工艺前期投资较小,但设备占地面积大,压缩后的BOG并入CNG系统,减少放散气量,增加部分收入,环境影响小,且对城网建设没有要求。适用于环境要求极高,但附近没有城市燃气管网和燃气需求的LNG/L-CNG 站场。

4. BOG 气体直接放空无前期投资和能耗,但放空的损耗大,环境污染影响大,但对于站场面积小,环境影响范围小且周转率高的站场可采取此种方式。


更多>>

杂志编委

主任委员:

李颜强(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

副主任委员:

彭世尼(重庆大学)

姜东琪(《煤气与热力》杂志社有限公司)

王书文(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

李连星(中交城市能源研究设计院有限公司)

 员:

Donglai XIE(加拿大)(Environmental Defense Fund

Jessica SUNCanada LMG Design & Drafting Inc.

白冬军(北京市建设工程质量第四检测所)

曹 晖(上海飞奥燃气设备有限公司)

车 明(北京市燃气集团研究院)

车立新(北京北燃实业集团有限公司)

陈 季(成都燃气集团股份有限公司)

陈 立(重庆燃气集团股份有限公司)

陈国勇(华润燃气控股有限公司)

陈金金(江苏盛伟燃气科技有限公司)

杜 娟(贵州燃气集团股份有限公司)

杜建梅(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

段洁仪(北京北控能源投资有限公司)

凡思军(杭州联发管业科技有限公司)

房振忠(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)

福 鹏(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

傅书训(佛燃能源集团股份有限公司)

高 鹏中交城市能源研究设计院有限公司)

高文学(中国市政工程华北设计研究总院有限公司城市燃气热力研究院)

葛金先(湖南瑞华市政工程设计有限公司)

耿启征(青岛积成电子股份有限公司)

龚 勋(华润燃气控股有限公司)

谷红民(河北瑞星燃气设备股份有限公司)

管延文(华中科技大学)

郭瑞东(玫德集团有限公司)

郭卫东(家合鑫阳智慧能源科技(保定)有限责任公司)

郝蕴华(北京市公用工程设计监理有限公司)

胡茂杰(滨海投资有限公司)

胡芸华(成都千嘉科技股份有限公司)

黄培健(上海叁零肆零科技有限公司)

姜忠基(甘肃中石油昆仑燃气有限公司)

蒋 浩(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

井 帅(北京北燃实业集团有限公司)

蒋厚贵(华润燃气控股有限公司)

蒋祥龙(中国市政工程中南设计研究总院有限公司)

焦文玲(哈尔滨工业大学)

李 沅(武汉能源规划设计有限公司)

李长缨(《城市燃气》杂志社有限公司)

李金陆(华润燃气控股有限公司)

李诗华(上海真兰仪表科技股份有限公司)

李树旺(中国工业气体工业协会液化天然气分会)

李晓峰(海南民生管道燃气有限公司)

李亚军(华南理工大学)

李永威(北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司)

梁 立(中国燃气控股有限公司)

梁金凤(北京市公用事业科学研究所有限公司)

梁晓瑜(中国计量大学)

廖 原(欧好光电控制技术(上海)股份有限公司)

廖荣平(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

林松月(北京松田程科技有限公司)

凌革力(湖南新奥清洁能源有限公司)

刘 斌(哈尔滨中庆燃气有限责任公司)

刘 军(上海能源建设工程设计研究有限公司)

刘 璐(北京优奈特燃气工程技术有限公司)

刘 欣(青岛开源热力设计研究院有限公司)

刘凤国(天津城建大学)

刘建辉(深圳市燃气集团股份有限公司)

刘联胜(河北工业大学)

刘敏鸿(华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司)

刘清泉(北京北燃特种设备检验检测有限公司)

刘延智(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)

马季林(天津能源投资集团有限公司)

潘一玲(北京市城市规划设计研究院)

齐研科(重庆燃气集团股份有限公司)

秦朝葵(同济大学)

仇 梁(金卡智能集团股份有限公司)

权亚强(成都秦川物联网科技股份有限公司)

商博军(昆仑能源控股有限公司)

申 粤(杭州市城乡建设设计院股份有限公司)

沈 蓓(中国燃气控股有限公司)

石爱国(杭州先锋电子技术股份有限公司)

孙明烨(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

唐建峰(中国石油大学(华东))

唐绍刚(天津华迈能源科技股份有限公司)

陶红兵(重庆新大福机械有限责任公司)

田 堃(新奥能源控股有限公司)

田贯三(山东建筑大学)

田红梅(陕西省燃气设计院有限公司)

童清福(武汉市天然气有限公司)

万 云(四川省高发城镇燃气研究院有限公司)

王 博(北京理工大学)

王 峰(中国市政工程西北设计研究院有限公司)

王 海(黑龙江省燃气协会)

王 淮(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

王 黎(青岛能源华润燃气有限公司)

王 芃(哈尔滨工业大学)

王 艳(南京市燃气工程设计院有限公司)

王道顺(天津市庆成科技发展有限公司)

王海超(大连理工大学)

王建国(北京市煤气热力工程设计院有限公司)

王文化(淄博绿能燃气工程有限公司)

王文想(深圳市燃气集团股份有限公司)

王湘宁(中交城市能源研究设计院有限公司)

王昭俊(哈尔滨工业大学)

王忠平(杭州市能源集团有限公司)

魏守有(太原天然气有限公司)

吴佩英(中机国际工程设计研究院有限责任公司)

吴诗勇(华东理工大学)

谢 栋(济宁天和智能仪表有限责任公司)

徐 鹏(北京建筑大学)

徐松强(嘉兴市燃气集团股份有限公司)

熊少强(佛燃能源集团股份有限公司)

许 征(青岛能源设计研究院有限公司)

严荣杰(宁波杰克龙精工有限公司)

严益剑(杭州市燃气集团有限公司)

杨 健(中国城市建设研究院有限公司)

杨 平(华润燃气控股有限公司)

杨军华(武汉市能源集团有限公司)

杨开武(西安秦华燃气集团有限公司)

杨良仲(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

杨小伟(陕西首创天成工程技术有限公司)

杨永峰(安阳益和热力集团有限公司)

姚安林(西南石油大学)

姚秀程(淄博绿博燃气有限公司)

殷兴景(浙江苍南仪表集团股份有限公司)

应援农(香港中华煤气有限公司)

于玉良(北京优奈特能源工程技术有限公司)

袁 冶(深圳市燃气工程设计有限公司)

张广民(新奥能源控股有限公司)

张姝丽(深圳市燃气集团股份有限公司)

张增刚(山东一通工程技术服务有限公司)

张志刚(天津城建大学)

赵国强(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

赵玺灵(清华大学建筑节能研究中心)

郑 安力(特瑞斯能源装备股份有限公司)

郑宏伟(国家管网集团西气东输公司南京计量测试中心)

周夏汀(浙江城建煤气热电设计院股份有限公司)

周志刚(哈尔滨工业大学)

朱 娜(华中科技大学)

朱 能(天津大学)

秘书长:

郝 薇(《煤气与热力》杂志社有限公司)

更多>>

广告征订

一、《煤气与热力》杂志基本情况

《煤气与热力》杂志(月刊)创刊于1978年,由中华人民共和国住房和城乡建设部主管、中国市政工程华北设计研究总院、建设部沈阳煤气热力研究设计院和北京市煤气热力工程设计院有限公司主办,为中国土工程学会燃气分会会刊。本刊为城市燃气及城市供热方面的技术性、学术性刊物,主要刊登技术论文、工程实例、设计经验、生产总结专题综述以及有关信息。

本刊为中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)...

查看全部>>